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试验成功!鑫达在合金、燃料降本上取得较大进展!

为深入贯彻集团降本增效号召,河北鑫达钢铁集团有限公司技术部全方位对标学习新工艺、新技术,深入研究各工序生产过程成本控制,目前在HRB400E产品合金降本中取得较大进展,钢合金成本较原工艺降低10元/吨

HRB400E钢坯合金成本占比高达炼钢工序成本的40%以上,所以合金降本是有效降低炼钢工序成本的主要手段。钒系合金是螺纹钢连铸坯中的重要元素,虽然钒在钢中只占0.03%左右,但其碳化物、氮化物和碳氮化物沉淀颗粒的大小和分布决定着钒的沉淀强化效果。氮的增加会使沉淀颗粒细化,从而增加沉淀颗粒的数量。这些细小、大量的析出质点增加了强化效果,从而在钒含量相同的情况下,钢的强度更高。

因钒系合金属于贵重合金,尽管钢中含钒量要求较低,但其成本却占到总合金成本的28%。为进一步降低生产成本,技术部通过对标学习,了解到使用钒氮合金相比于高氮钒铁增钒更加具有性价比。由于钒氮合金和高氮钒铁中氮元素含量基本相同,但钒氮合金钒元素含量高,在钢中保持同样钒含量时,钒氮合金加入量将明显降低,使得钢中的氮含量会显著降低。而氮元素是细化沉淀颗粒的重要元素,它的含量降低将导致螺纹性能降低,为了保证在使用钒氮合金的同时,钢中氮含量能够与使用高氮钒铁保持一致,决定向钢中加入氮化硅铁来提高钢中氮含量。利用“钒氮合金+氮化硅铁”的新型合金强化方式,成功的将合金成本降低了10元/吨,推广使用后每年可创效上千万元

技术部专业工程师团队为了尽快将这一技术推广使用,认真研究、讨论,并会同各有关单位研判、分析,随即安排钒氮合金攻关试验,定工艺规范、报物料计划、定试验方案。通过试验发现,理化指标波动范围明显收窄,为螺纹性能和钒成分的精确控制创造了条件且降本明显。在经过先后4次试验后,新工艺基本成型,产品性能、成分、金相等相关理化指标均满足国标要求,试验取得了圆满成功。目前已推行使用钒氮合金+氮化硅铁代替高氮钒铁进行螺纹性能强化

吉林鑫达钢铁有限公司技术部结合炼铁厂生产实际,多措并举,眼睛向内,全力以赴降低铁前成本,聚焦焦丁比、煤比指标,使炼铁厂高炉燃料指标向好。

优化上部料制,提高焦丁比。一直以来,炼铁厂高炉焦丁比不高于20Kg/t,为了进一步降低铁前成本,技术部研究了焦丁在高炉内的冶炼行程和上部料制,考虑到焦丁含粉大的特点,从槽下入手减小焦丁的备料速度,减少入炉粉末,采取焦丁与矿混装,增加煤气流与焦丁的接触量,利于焦丁在炉内中上部的消化,并提出了增大矿石批重、外扬矿石角度、拓宽矿石平台、抑制边缘打开中心的调剂措施,保证了高炉两道气流的顺畅。10月份高炉焦丁比提高至35Kg/t以上,吨铁成本降低5元以上

升级设备,提高煤比。炼铁厂高炉受喷煤设备影响,煤比始终维持在150Kg/t左右,技术部为了提高煤比,达到节焦的目的,采取了一系列措施。首先,设备能力是基础,技术部联合设备部门通过对喷煤设备的研究,制定了喷煤设备升级改造方案,将原有的七球磨机改造为五球磨机,使出煤率大幅提升,满足了高炉高煤比的需要;其次,技术部结合炼铁厂要求高炉统一操作思想,保证高炉的稳定顺行;最后,对高炉热风炉风温进行调整,满足高风温,由1190℃提高到1220℃,提高了理论燃烧温度,使高炉煤比提高至170Kg/t以上。

改变操作理念,采取经济冶炼措施。在操作上,技术部与炼铁厂结合明确操作理念,进一步优化操作参数,严把工艺纪律,选择合理的上下部操作制度,使煤气流分布合理,稳定炉况,通过调整装料制度,提高炉况稳定性。

面对当前的市场形势,鑫达人清醒面对、斗志昂扬、主动出击,以“一分部署十分落实”的态度,真抓实干,围绕效率提升、精细管理、技术攻关、修旧利废等,立足全局做好提质增效大文章,打赢“降本增效”攻坚战,不断提高市场竞争力,全力推进全年目标任务达成。下一步,各公司将在技术、设备、管理上采取更加有效的措施和办法,不断提高企业抵御风险和发展创效能力,抢抓行业发展机遇,向可持续发展的更高目标迈进!